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青岛碱业:小技改有大成效

发布时间:2024-11-29   信息来源:   浏览量

概要:

 

 

青岛碱业始终注重技改促生产,将“小技改”作为挖潜增效的突破口,为生产提质增效做“大文章”。为持续降成本、增效益,企业对氯化钙反应工序进行了技术改造,为完成全年目标任务提供了保障。

 

为确保改造工作顺利进行,企业技术中心、设备部、氯化钙厂、生产部组成了攻关小组,现场查看反应器情况,发现反应器超负荷生产,顶部反应剧烈,出现了真空管线磨损、多处零部件腐蚀的问题,同时二氧化碳气夹带了过多盐酸,增加了水洗罐和碱洗罐的中和难度。

 

“根据目前的情况来看,建议增加反应器盐酸带量。”“这样虽然满足了年产15万吨的需求,但也增加了生产成本,而且反应器已经超负荷运行了。”“可以在生产时尽量保证原材料石灰石含量。”“建议增加一台反应器,既保证了氯化钙产量,也能解决反应器超负荷生产的问题”。经过激烈讨论,攻关小组结合生产实际和市场形势,最终决定在反应工段新增加一台反应器。

 

经过前期工艺流程方案的确定、相关设备技术协议的签订和采购以及最终的改造施工,一台崭新的反应器出现在了企业氯化钙反应工段厂房。经过一段时间的试运行,生产反应效率和氯化钙产品质量都有明显提高,也减少了生石灰的消耗量,实现了降本增效。

 

据悉,本次氯化钙增加反应器改造项目投资14万元,改造后生产操作更加便捷高效,氯化钙产能由10万吨/年提升到了15万吨/年,副产物二氧化碳的产量显著提升,保证了碳酸二甲酯生产原材料的供应,同时也减少了反应器的清理和维修成本。

 

接下来,青岛碱业将继续立足“小技改”,持续开展技术改造和研发创新,着力解决制约安全生产、设备运行、成本消耗的难题,多措并举节能降耗、提质增效,全力冲刺年度目标任务。

 

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